ce blog est axé sur les motos des années 80, sur le dragster " old school", sur la vitesse ....




Bienvenue à tous dans cet espace convivial.


Calendrier

Juillet 2010
LunMarMerJeuVenSamDim
 << < > >>
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Qui est en ligne?

Membre: 0
Visiteur: 1

Annonce

rss Syndication

Oct/18/2008 

motard dans l'âme

Ce blog est conçu pour ceux qui comme moi sont passionnés de vitesse, de moto ( et voitures) des années 80).

Bienvenue à tous dans cet espace convivial.


je vous présente TAKATA, mon fidèle 750 zx ( réalésé en 810) 




TAKATA ayant eu de gros problèmes de santé, j'ai du lui faire une reconvertion professionnelle, elle est
à présent donneuse d'organes pour le drag et pour sa replaçante, elle revit donc au travers de ces deux autres
motos



voici VAVABOUM un ZX elle aussi, mais le modèle monstre, 120 CV quatre cylindres, huit soupapes, refroidit par air
 ça donne un monstre au caractère brutal, où TAKATA jouait en finesse, VAVABOUM passe en force, rien ne lui résiste













 

Admin · 107 vues · 1 commentaire

Oct/18/2008 

jeu gratuit

venez combattre ma brute dans l'arène




http://road-eagle.labrute.fr/

Oct/18/2008 

ma vidéo du moment

Oct/18/2008 

le dragster à Road Eagle



Je me  lance dans la construction d'un dragster, et je vais vous faire partager mes joies et galères mécaniques, pour le moment tout ceci n'est qu'à l'état de projet, voici tout de même les premières photos.la règle de base est : budget très très bas de façon à démontrer qu'avec de la patience, un bon sens du bricolage, de la débrouille, un stock de pièces vouées à la décharge, et surtout une dose énorme de passion on peut fabriquer un dragster à pas cher, et capable de bon résultats
 


voici en image les premiers pas de mon dragster, ici le départ de chez mon copain "zdrag", la twingo est pleine de pièces partie cycle de 750 KZ qui serviront de base à mon projet.





l'inventaire des pièces




voila ce qu'on appelle un tas de ferraille, au milieu de tout ça une belle pièce : le bras rallongé d'origine 900 Z




différents montages à blanc pour trouver la géométrie à peu près correct



les amotisseurs ar sont remplacés par deux barres de fabrication maison



le cadre est peint en rouge : " faut que ça claque", dans l'optique petit budget, la peinture est de l'amérite, cette peinture sert en ferronnerie, il me restait un pot que je n'avais pas utilisé, donc tout bon pour le dragster. elle résiste aux hydrocarbures et a la qualité de se tendre parfaitement appliquée au pistolet.



le bras aussi prends une touche "racing"



le puzzle se forme



une autre vue



jusqu'à donner à peu près ceci, je ferais une autre photo garage rangé, parceque la c'est le champ de bataille 

 



le coeur même de ce qui apportera puissance et performance à mon terrible engin .....


LE TURBO

origine automobile acheté pas cher ( 15 euros), car bien sur il ne faut pas oublier le challenge de départ : budget très bas ( pas plus de  cent euros le tout fini !!!!!!!!!!!!!  ) 

 

le moteur sera issu de différents moteurs eux aussi voués à la casse, avec des pièces hors tolérances,
mais je compte bien faire de ce tas de pièces un dragster "old school" capable de bons, voir de très bons
résultats, le vilo et ses bielles sont les seules pièces dans les normes.

Bien sur ça risque cliquetter et fumer " un chouia"   LOL 


encore une vue de pièces éparses récupérées sur des moteurs cassés 



au prix de la ferraille ça coûte pas cher re LOL 



bon dans un premier temps je prends le moteur qui a le vilo dans les bonnes tolérances, et je vire la roue libre du démarreur pour gagner du poids, en rouge c'est l'emplacement normal de la roue libre, en jaune c'est un trou d'équilibrage qui m'aide avec un axe de 8 mm à bloquer la rotation du vilo  


tout ça c'est la roue libre, avec le démarreur en moins c'est du poids de gagné 

la deuxième chose importante à enlever c'est l'alternateur, déja ça fait gagner du poids, et ensuite l'alternateur consomme énormément d'énergie et qui dit "bouffage" d'énergie" dit "bouffage" de chevaux !!!!!!!

pour le carter et le bobinage pas de soucis ça tiens par quatre vis ça tombe tout seul.



pour le rotor c'est un poil plus technique, il est monté sur un axe conique et il faut un arrache moyeux, et quand on a pas le bon il faut encore sortir le système D, et le système D c'est de prendre un axe de roue ar, c'est le même diamètre et le même pas de vis que le filletage intèrieur 



Puis de mettre un axe de diamètre 8 dans un trou d'équilibrage vilo pour bloquer la rotation, il n'y a pas de risque de vrillage, ça sort relativement bien.

Photo du bas, l'axe de 8 et le trou d'équilibrage.


le rotor, la vis, le carter, le bobinage .....  que de poids en moins 



à présent repose de l'embrayage, parmi tout le stock de pièces j'ai réussi à trouver 7 disques garnis et 5 disques lisses à la bonne épaisseur ( il n'y a pas beaucoup, mais c'est encore bon !!!!!! )



avant de poser disques et lisses et garnis il faut remonter le noix d'embrayage et la serrer fermement 



Ici aussi le système D fait ses peuves, fabrication d'un outil à partir de vieux disques lisses soudés entre eux qui sert de "bloque noix" 


on peut attaquer le repose des disques, mais avant encore une fois j'ai besoin d'improviser avec les moyens du bord, avec la puissance supplémentaire que le turbo va apporter l'embrayage ne sera pas assez costaud, du coup je reprends une technique que j'avais déja utilisé auparavant sur une autre préparation, je récupère à la casse 5 ressorts de queue de soupape, plus longs et plus durs que les ressorts d'embrayage d'origine, avec ça en principe ça ne devrait pas décrocher (déja testé et approuvé) , par contre il va falloir les bras à Popeye pour tirer la poignée   lol 

on voit bien sur la photo la différence de longueur.



et voila le tout monté 



repose du carter que je ne repeinds pas, toujours pour des raisons de budget, la peinture ht moteur résistante à l'essence coûte cher. seul le cadre est repeind, tout le reste sera " dans son jus " mais propre !!!!!!!



à présent il faut reposer le carter inférieur.
 mais avant il va falloir le modifier, en effet le turbo réclame une lubrification sous pression, et le carter inférieur posséde une sortie extèrieure  pour le radiateur d'huile. Comme la pression est excellente à cet endroit, et que son emplacement permet de faire passer les durites sans qu'elles soient sur le côté du moteur, j'ai donc choisi la solution de modifier celui ci pour la lubrification du turbo. 
De plus pour des runs de 400 mètres et au vu du de la conception de mon moteur cet élément est réellement inutile, donc d'une pierre deux coup, je modifie le carter pour supprimer le radiateur, et pour assurer la lubrification des palliers de turbo.

voici une photo du carter, la légende sera en dessous pour plus de lisibilité.



Rouge : huile sous pression qui est déja passée par le filtre à huile

jaune  : huile qui repart directement dans le carter infèrieur via le clapet de décharge en cas de surpression 

blanc   : huile qui part vers le radiateur d'huile 

vert     : huile refroidie qui est passé par le radiateur 

bleu     : huile qui suit son chemin vers les paliers de vilo, haut moteur ... 

 Le but est de se servir du trou débouchant ( flêche blanche) pour canaliser l'huile vers le turbo, de boucher le trou ramenant l'huile en provenance du radiateur  ( flêche verte) puisque le retour d'huile du turbo ne peut pas servir de lubrification.
 le retour d'huile de turbo doit se faire par "écoulement" si celui-ci est placé en position haute comme ce sera le cas, sinon en cas de position basse du turbo il faut une autre pompe à huile, mais de réaspiration cette fois ci de façon à ce que l'huile ne soit pas stagnante et avalée par le turbo.

voila pour le principe de base, en pratique le carter posséde une vis conique vissée entre le trou de passage vers le radiateur ( flêche blanche) et le trou de retour du radiateur ( flêche verte ), de cette façon les deux parties sont étanches entre elles, et on a bien l'huile qui arrive sous pression ( flêche rouge), qui part sous pression au radiateur ( flêche blanche) qui revient  sous pression (aprés passage dans le radiateur)dans le carter ( flêche verte), puis qui est dispatchée dans les différents conduits du moteur ( flêche bleue).
 
Opération premiere : enlever la vis conique. De cette façon l'huile sotira sous pression par le trou débouchant du bas( flêche blanche) pour lubrifier le turbo, le trou débouchant du haut ( flêche verte) sera lui bouché, mais comme il y aura un passage puisque la vis milieu(conique) aura été retirée l'huile pourra également monter sous pression dans les différent conduits du moteur ( flêche bleue). 

voila une solution simple et adaptée pour modifier le circuit de lubrification à "pas de frais " ( ne pas oublier le principe de base "budget serré" ), et en toute sécurité pour les différent organes mécaniques.

Bien sur j'adapterais des manocontact de pression d'huile aux endroits stratégiques de façon à avoir un oeil avisé sur ce qui se passe dans les entrailles de mon bébé      lol .


une autre vue du carter 




toujours en blanc le trou débouchant pour le départ vers le radiateur, qui va par la suite devenir le passage pour la lubrification du turbo.

en vert le trou débouchant qui sera bouché, et qui à l'origine est le retour de l'huile refroidie par le radiateur d'huile.

matérialisée en rouge la vis conique qui sert d'étanchéité entre les deux trous, et qui elle sera supprimée da façon à ce que l'huile puisse remonter aussi dans le moteur.

une dernière vue, tout en rouge le cheminement de l'huile après modification



bon, place à l'action, une vis  conique qui est en place depuis plus de vingt ans ça a du mal à sortir, perception du chalumeau et ........  ça sort pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



bon, on va pas se laisser pourrir la vie par une vis, perception de la mini perceuse, on va l'avoir cette vis!!!!!!!  et ben non !!!!!!!!!!!!!!  je ne sais pas en quel métal c'est fabriqué, mais ça ne se perce pas !!!!!!!!!!!!!!!!!



ah ah !!!!!!!!!!!  que faire ??????????????   bon ben tant pis au risque de casser quelque chose, re perception du chalumeau, et si ça ne va pas, ben ..............  va falloir que ça aille !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

au pire j'ai des carters d'avance ...............



et voila la patience paye une fois de plus, la vis rebelle est enlevée et portée en trophé par l'outil qui a réussi ( avec mon aide) à ôter la vilaine        lol



je vous présente l'outil qui va me servir pour la suite de l'aventure : le tour à métaux, c'est lui qui me permettra de fabriquer ( entre autre ) les différents raccords hydrauliques.

Le premier raccord fabriqué sera celui pour canaliser l'huile vers le turbo via le trou du bas du carter.



une photo d'un des raccords qui est en train d'être réalisé.
 
Un bout de tube de laiton récupéré fera l'affaire.

Je lui fait un alésage au diamètre intérieur voulu en l'occurence 8 mm, puis je le réduit au diamètre extérieur voulu afin de lui faire un filet ext de 12/175. Ensuite il faut faire des saignées à l'endroit où la durite sera posée puis serrée par un collier, de façon à rendre l'ensemble bien étanche et résistant à la pression, il ne faudrait pas que la durite glisse puis se détache sous l'effet de la pression !!!!!!!!!

La meilleure solution, la moins compliquée (par contre la plus onéreuse)  serait de prendre les mesures et d'en faire fabriquer une avec les raccords adéquats, mais encore une fois, l'une des choses les plus importantes du cahier des charges que je me suis fixé, est le budget, et celui ci doit être limité au maximum, donc exit la facilité de la durite sur mesures avec ces beaux raccords flambants neuf, et place au système D, qui si il est plus fastidieux à mettre en oeuvre n'en sera pas pour autant moins fiable, car bien entendu tout est quand même calculé au plus juste, n'oublions que j'espère faire d'excellents runs rapide, et pour cela il me faut une machine aux finitions soignées de façon à exceller en terme de fiabilité.



voici le raccord fini 



il faut à présent le monter sur le carter, pour cela il faut percer le trou du carter de façon à l'agrandir et de cette façon filleter au bon diamètre et au bon pas de vis.

Utilisation d'un taraud de qualité ( condition obligatoire pour obtenir un beau filletage) et d'un porte taraud appelé également tourne à gauche.



je fait ensuite la même opération sur l'autre trou, perçage, avec si possible un foret en bon état, et une perceuse également sans jeu de façon à essayer d'avoir un trou à peu près correct 



une souflette toujours à portée de main, ça permet de souffler régulièrement les copeaux et la limaille d'aluminium, plus c'est propre, plus c'est fiable.



taraudage de l'autre trou, celui qui sera bouché 



voici le bouchon, une vulgaire vis de 12/175 fait l'affaire.




très très pratique la boite avec les petits joints de toutes les tailles, je dirais qu'il est quasi indispensable d'avoir des boites de joints, du papier à joints, des boites de vis etc quand on se lance dans de tels projets pour ne pas être bloqué toutes les cinq minutes.




le carter est pratiquement fini, le bouchon est posé, le raccord hydraulique de fabrication maison également, il ne reste plus qu'à nettoyer sérieusement le tout, et à le reposer.



et alors que je pense en avoir fini avec le taraudage, je m'aperçois que le pas de vis du bouchon de vidange est " foiré", bon ben il n'y a plus qu'à sortir à nouveau taraud et tourne à gauche, puis mettre un bouchon plus gros.



Ceci fait je peux enfin nettoyer le carter, souffler méthodiquement chaque trou de graissage, car encore une fois il est bon de souligner que "montage soigné rime avec fiabilité".



ne surtout pas oublier les trois joints de passage d'huile, et bien contrôler leurs états, en effet ils sont pour beaucoup dans la pression d'huile du moteur.



Bon et bien il n'y a plus qu'à tirer un beau joint à la pate à joint, car bien sur budget bas oblige, il est hors de question de remplacer tous les joints par des neufs, je préfère la solution bien moins cher "pate à joint", testée et approuvée elle aussi cette méthode, comme beaucoup d'autres dans mon système D !!!!!!!!!!! 



il n'y a plus qu'à reposer le carter modifié sur ce beau cordon de joint 



le surplus de pate sera nettoyé après séchage, il faut bien compter une journée, en attendant je vais quand même poser le filtre à huile, neuf celui ci par contre, car la je n'ai pas trop le choix, admirez la bête, une des seules pièces neuves de mon projet " dragster old school bas budget"         LOL



Et voila le filtre est en place, il n'y a plus qu'à nettoyer le surplus de pate (demain une fois sec), et fini le bas moteur, je vais pouvoir le retourner et attaquer le haut. OUF !!!!!!!!!!!!!  déja ça de fait !!!!!!!!!!




AHHHHHHH ENFIN !!!!!!!!!!!!  une partie un peu plus intéressante, le haut moteur, voici donc le moteur dans une autre position, il n'a plus la tête à l'envers, la pauvre             LOL



ouverture du couvre culasse, et voici des arbres de ZXA dans un moteur de gpz, ils apportent plus de puissance.

les chiffres 

8° de plus d'avance ouverture admisision
8° de plus de retard fermeture admission

ce qui apporte 16° de plus de durée d'admission 

idem pour les soupapes d'échappement

8° de plus d'avance ouverture échappement
8° de plus de retard fermeture échappement

soit 16° de plus de durée d'échappement

rajouté à ceci 0,5 mm de levée de soupape supplémentaire 

et voici comment gagner quelques poneys   LOL



ces conduits d'admission ont déja subis un retaillage en règle. Je vais tout de même les agrandir encore plus, et leur apporter le "bon grain" favorable à une envolée du mélage air essence vers la chambre de combustion.



tout ne va pas toujours comme on veut, au moment d'enlever les arbres à cames, une vis de pallier se casse dans la culasse, et la c'est la partie de casse tête pour l'extraire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  dans ma main le bout qui m'est resté entre les doigts, et dans le rond le bout qui est resté dans la culasse, ah flûte, et poisse, et ... 



Mais aujourd'hui le bon génie de la mécanique est avec moi, et la vis sortira en moins de temps et de galère que prévu, enfin plus d'une demie heure quand même pour l'enlever sans esquinter le pas de vis dans la culasse. La voila en deux parties la vilaine                     LOL



et hop, le moteur avec sa culasse en moins.



Dans l'ordre la bonne nouvelle, les pistons ont bonne mine, la jupe de piston est de couleur alu, contrairement à la calotte, de couleur brune, ce qui atteste d'une bonne étanchéité des segments, d'ailleurs après contrôle il  s'avère que ceux ci sont dans les bonnes tolérances ( pistons et segments), pas d'ovalisation de cylindres non plus.



par contre la c'est moins beau, il y a une nette bavure sur un des cylindres, certainement due à des segments collés par le passé, et c'est pour cette raison que ce moteur de récup fumait, mais bon, pas plus de un litre de consommation d'huile aux mille KM, ce qui pour ce genre de moulin n'est pas extraordinaire. Et comme je ne ferais que des runs de 400 m, et bien ......  il fumera et bouffera de l'huile sur 400m !!!!!!! par contre après contrôle il s'avère que cette rayure tombe sous le segment sup, juste sur le racleur d'huile, ce qui la aussi confirme le diagnostic. Les compressions étaient bonnes puisque la rayure se situe en dessous des segments assurant l'étanchéité, par contre elle fume et consomme de l'huile parceque cette rayure tombe pil sur un segement racleur. En théorie je dois perdre un peu de puissance, en pratique cela ne se sentait pas, alors avec le turbo en plus, no problémo !!!!!!!!!!!!!!!!

Conclusion : le moteur fonctionnait très bien ainsi, et continuera de fonctionner de la sorte, parceque même avec toutes les pièces que j'ai je ne tombe pas sur le bon compromis diamètre de pistons, alésage de cylindres.

Encore une fois ne pas oublier que le challenge est de faire un dragster à bas prix, par conséquent, ce n'est pas cette petite rayure qui va stopper mes élans               LOL 

(un réalésage ferait exploser le budget pour 10 ans          RE  LOL ) 

voila la vilaine rayure 




Il y a aussi la fixation du tendeur de distribution qui est défectueuse, en effet d'origine c'est une vis de diamètre six qui est en place au lieu de celle de huit montée sur mon tendeur, de plus il s'avère que le filletage est "foiré". Soit je peux percer plus gros et tarauder, et tout va bien et facilement, soit je ne peux pas et dans ce cas de figure, j'ai déja une idée en tête pour sauver le bloc cylindre, de toutes façon si je veux que ça fonctionne je n'ai pas le choix, budget bas oblige.

Mon idée est de modifier les ancrages si je ne peux pas tarauder plus gros, et oui un tour à métaux, et mon fameux système D toujours en marche, ça fait des miracles              LOL 




Le projet est au ralenti en ce moment, mais loin d'être abandonné 

Beaucoup de choses ont évoluées en cette absence 

- le moteur va être complètement revu avec des pièces récupèrées 
- le moteur bénéficiera de l'injection du 1100 zx
- il y aura la tête de fourche du 750
- il y aura un amortisseur de direction
- probablement un turbo neuf
- probablement un collecteur de 750 turbo 
- .....



la pose de la tête de fourche :

j'ai soudé le support sur le cadre 



puis posé la tête de fourche 







sur le train av, le pneu avant est neuf (récup de mon 900 bol d'or), les plaquettes sont neuves (récup du 750 zx), les roulements sont neufs(récup du 750 zx).

j'ai soudé une patte sur le cadre afin de poser l'amortisseur de direction



en jaune la fixation au cadre, en vert la fixation au guidon, un collier



pour éviter les évntuels guidonnages



ça fait son petit effet en plus d'être efficace



ABANDON DE L' ANCIEN MOTEUR PROVISOIREMENT

le nouveau moteur : le moteur cassé de takata va servir de base. Voici déja les carters, néttoyés au karcher par -5°c brrrrrrrrrr !!!!!!!!!!!!!!




mes beaux carters tous propres




à pésent il faut un vilo qui puisse encaisser la cavalerie, j'ai trouvé sur ebay un vilo de zéphyr neuf avec sa chaine primaire, elle aussi neuve pour une somme dérisoire ( vive les enchères sans prix de réseve); le voici





il y a aussi sa chaine de distribution, neuve elle aussi.


Présentation du vilo dans les carters, pas de surprise, par contre je conserve les anciens coussinets en croisant les doigts, tout ceci bien sur toujours dans l'optique "low cost".





je précise tout de même que ce sont les coussinets de paliers de vilo qui ne sont pas remplacés, ceux de bielles, tout comme les bielles sont neufs.

La roue libre du démarreur est naturellement supprimée, et pour ceci il faut que je fasse une soudure sur l'arbre primaire des façon à boucher le trou de graissage prévu pour les roulements de la roue libre afin que l'huile arrive bien jusqu'au pignon de transmission primaire, et pour qu'il n'y ai pas de chute de pression d'huile




sur cette photo on voit les deux trous de graissage sur l'arbre






sur celle-ci on note que l'un des deux trous  a été bouché par un coup de soudure à l'arc






les demies carters sont refermés, le vilo est emprisonné




en rouge : l'endroit où se trouvait la roue libre du démarreur, cela fait du poids en mouvement en moins





la pompe à huile est remontée


à présent je prépare le carter infèrieur : contrairement à mes prévisions du premier moteur je ne vais pas me servir de l'alimentation du radiateur d'huile pour alimenter le turbo en pression d'huile, donc je vais simplement boucher les orifices prévus à son égard.

Je vais également mdifier le clapet de décharge de façon à obtenir plus de pression en pleine charge.



En rouge la vis conique à extraire pour permettre le passage d'huile




celle-ci est sortie sans contrainte




taraudage d'un des deux conduits



taraudage de l'autre conduit






les deux trous à présent taraudés enduits de pâte d'étanchëité "loctite"








voici le clapet de décharge qui permet de réguler la pression d'huile





j'ai remplacé la rondelle sous le clips par une plus épaisse de façon à ce que le clapet régule plus tard





et voila; une étape de passée le carter infèrieur est en place




à présent l'embrayage, serrage de la noix avec le désormais traditionnel outil maison




pose de ressorts plus longs ainsi que de rondelles supplémentaires, ça devrait suffir à encaisser le surplus de puissance





et zou: le carter est  posé





prochaine étape, boucher le trou du démarreur, et par la même occasion se servir de la pièce fabriquée comme retour d'huile du turbo





pour cela je prends un cache d'arbre primaire



et une vis basique




cet ensemble formera le cache du démarreur et le retour d'huile du turbo




en premier s'occuper de la vis, pour cela faire un avant trou






puis le trou au diamètre définitif






et enfin usiner une nervure pour maintenir la durite d'huile qui sera serrée par un collier







ensuite place au cache dont il faut réduire le diamètre




et voila ça rentre




puis usiner une gorge plus profonde de façon à accueillir le nouveau joint





rabattre les oreilles










ensuite je perce un avant trou au milieu du cache





que j'alèse par la suite




il faut planifier la surface de façon à ce que le joint porte à plat



et voici la pièce assemblée



j'ai ensuite percé et taraudé le carter moteur pour maintenir le cache en place, objectif atteint, le trou du démarreur est obstrué et il y a un emplacement pour le retour d'huile du turbo.  j'ai également remonté le cache du mécanisme de sélection.





ensuite c'est du basique, travail sur la culasse pour agrandir les conduits d'admission et d'échappement, pose de cales sous les ressorts de soupapes afin de les durcir et par là même éviter un affolement de soupapes aux conséquences catastrophiques, raboter les godets afin qu'ils ne touchent pas les cales, fabrication d'une embase plus haute pour baisser le taux de compression et ainsi amoindrir le risque de rejet de turbo.

Enfin bref un travail fastdieux, et pas mon meilleur souvenir ...


Par contre ce qui va suivre, c'est youpi youpla, le moteur est enfin dans le cadre, ouf de ouf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


une photo du moteur fini






et voici le moteur dans le cadre




ça commence quand même à avoir de la gueulle





ceci est un grand coup de boost au moral, même si à présent au vu de la charge de travail qu'il me reste à accomplir je doute d'être prêt dans les temps, on verra  bien



















Admin · 175 vues · 4 commentaires

Oct/25/2008 

les films consacrés à la moto à voir absolument

Admin · 91 vues · 1 commentaire

1, 2  Page suivante